format oops
[web/altusmetrum] / TeleMetrum / index.mdwn
index ce5888073aa7521d1e101b70dfadf5e14360600f..ddb06f185e7b99fb3fee0afeb5ce07773c1a3e71 100644 (file)
@@ -104,18 +104,18 @@ simplify things by building a new altimeter with integrated RF link!
 
 The hardware design current gEDA files are available from 
 [git.gag.com](http://git.gag.com) in the project 
-[hw/telemetrum](http://git.gag.com/?p=hw/telemetrum;a=summary).  The 'fab' 
-tag on the master branch reflects
-the artwork as sent out for PCB fab.  The 'loaded' tag on the master branch
-indicates the parts Bdale loads for a functional board, but the schematic
-does not reflect the cuts and jumps or added resistors.  The 'nextcut' branch 
-is work towards our next PCB revision.  The 'ground' branch has a cut-down
-schematic used to generate the BOM for partially loading boards to use in
-the matching [TeleTerra](../TeleTerra) ground station design.
+[hw/telemetrum](http://git.gag.com/?p=hw/telemetrum;a=summary).  
+The 'working-v0.1' tag on the master branch indicates what we're actually
+flying right now.  The v0.1 PCB artwork, and schematic updated to include
+the parts Bdale loads for a functional board including the two cuts and jumps 
+and two added resistors plus ground leads required as rework.  The 'nextcut' 
+branch is work towards our next PCB revision.  The 'ground' branch has a 
+cut-down schematic used to generate the BOM for partially loading boards 
+to use in the matching [TeleTerra](../TeleTerra) ground station design.
 
 For those who don't have ready access to the gEDA suite, here are pdf snapshots
-of files in more easily readable form.  The schematic and BOM are from the 
-'nextcut' branch as of 20 April 2009, the artwork is of the v0.1 boards:
+of files in more easily readable form.  These are all as of the working-v0.1
+tag:  
 
 * [schematic](telemetrum.pdf)
 * [pcb artwork](telemetrum.pcb.pdf)
@@ -141,7 +141,7 @@ Work is underway on a second revision of TeleMetrum with the following changes:
 * stretch board length by 0.25 inches
 * adjust USB connector position to be flush with edge of board
 * eliminate beeper
-* eliminate temperature sensor, since baro sensor is already compensated
+* eliminate temperature sensor, since baro sensor is already compensated and there's a sensor on the cc1111
 * eliminate serial port connector
 * integrate MN5010HS GPS receiver and chip antenna on-board
 * change debug connector to 4 pin 1.25mm connector as was used for serial port