more propellant!
[web/gag.com] / rockets / airframes / CorporateColors / index.mdwn
index f62ab0f15fecbed847a840d9d22feef8836bd1f7..40e7f5fe97d80c4a537087505fcac41c39e965b8 100644 (file)
@@ -16,26 +16,36 @@ came apart.  Post-flight analysis suggested the leading edge of the tip to
 tip laminations got hot enough for the epoxy to soften allowing the carbon
 fiber to be ripped off...  West System is and will continue to be my go-to 
 epoxy for normal airframe builds, and worked great on a previous project
-that got to Mach 2.21... but with a glass transition temperature of 129-242 F,
-it's just not up to the challenge of staying together above Mach 3!
-
-So, for this build, the plan was to use essentially the same design, but 
-switch to one of the Cotronics high-temperature epoxies.  Others have talked
-about using lesser epoxy for the bulk of the fin build-up laminations and then
-just using Cotronics as a top coat, or the thicker version to build up leading 
-edges, but it seemed to me that using the lower viscosity type for all of the
-fin can laminations might be the easiest way to go.  After studying the
+that got to Mach 2.21... but with a glass transition temperature of 129-142 F,
+it's just not up to the challenge of staying together above Mach 3! 
+
+So, for this build, the plan was to use the same design and build techniques, 
+but switch to one of the [Cotronics](http://cotronics.com) high-temperature 
+epoxies.  Because high
+temperature epoxy is seen as expensive, others have talked about using lesser 
+epoxy for the bulk of the fin build-up laminations and then just using 
+Cotronics as a top coat, or the thicker version to build up leading 
+edges.  But it seemed to me that using the lower viscosity type and staying
+with the same build approach would both be the easiest way to go, and from
+a learning perspective the idea of "change only one variable at a time" really
+appealed to me.  After studying the
 options, I chose [Duralco 4461](https://www.cotronics.com/vo/cotr/pdf/4461.pdf)
 which is supposed to be good to 500 F with a suitable post-cure.  A pint kit
 with shipping cost me nearly $130, but I used much less than half the kit 
 building this airframe.  So, in the grand scheme of things, it's not that
-expensive.
+expensive.  I just need to make another fin can or two with it before the
+shelf life expires!
 
 ## Design Details
 
-This is basically a "2 fins and a nose cone" design, using a single 5 foot
-length of filament would fiberglass airframe, a filament would nose cone
-with aluminum tip, and plywood fins covered with tip to tip carbon fiber.  
+This is basically a "3 fins and a nose cone" design, using a single 5 foot
+length of filament wound fiberglass airframe, a filament wound nose cone
+with aluminum tip, and plywood fin cores covered with tip to tip carbon fiber.  
+
+Due to the CTI M2245 reload that was used for the first attempt not being
+available for a while, the M3464 Loki Blue from Scott Kormeier at 
+[Loki Research](http://lokiresearch.com) was chosen to power this 
+attempt.
 
 The fins were made using high quality 1/8" Baltic birch plywood cores glued 
 into slots milled in the airframe tube, then 3 layers of 5.8 oz 2x2 twill 
@@ -65,3 +75,45 @@ I took together in one place.
 
 ## Result and Lessons Learned
 
+The airframe flew on 8 July 2017 in Argonia, Kansas, at a Fun Fly hosted by
+the Kloudbusters at their rocket pasture.  Everything performed perfectly 
+until apogee.  The maximum velocity was 1047 m/s, or right at Mach 3.1, on the
+way to an apogee of 32,635 feet above ground.   
+
+Unfortunately, while telemetry shows the electronics correctly fired the 
+apogee ejection charge, clearly the nose cone did not successfully 
+separate.  The resulting ballistic return impacted about 1.1 miles down range
+to the south-south-west.  
+
+With the final telemetry frame received from about 200m altitude on the way
+down, we know impact was at about 2/3 Mach.  Not surprisingly, then, what
+we found in the middle of the wheat stubble was a 3" diameter hole with 3
+slots radiating outward, and quite a bit of visible purple paint on the sides
+of the hole.  Probing with a shovel handle, we learned the aft end of the
+airframe was on the order of 18 inches below ground level, and the aft end
+of the motor nozzle was at least 4 feet down!  Curious to know the fate of
+the fin can that was the focus of this project, we took turns shoveling until
+the fin can was sufficiently exposed to reveal two perfectly intact fins and
+the third sheared off by impact with a fist-sized rock several inches below
+ground level.  Given the heat, and lacking either a backhoe or an army with
+shovels, after taking a bunch of photos and logging GPS coordinates, the
+decision was made to abandon recovery and just fill in the hole.
+
+So, two big lessons learned.  
+
+       Yes, Bdale can build a fin can that can survive Mach 3!
+
+       Getting so focused on one part of the project that you forget things
+       you know you should do elsewhere to ensure success leads to loss...
+
+What I mean by the second is that while this is the first time I've personally
+put an airframe above 30,000 feet... I've hung around other people who do it
+successfully, and I've listened to details of what they did.  In hindsight, I
+"coulda, shoulda, woulda" put more attention on the apogee ejection 
+event.  More black powder in the charge.  More confinement to allow more of
+the powder to burn before being dispersed in the lower-pressure environment
+at altitude.  Using one of the spare TeleMega channels to fire an up-sized
+backup charge.  Flying a TeleMetrum for full ejection event redundancy instead
+of just a TeleGPS for redundant tracking.  But I didn't do any of those things,
+and lost the airframe and everything in it as a result.  Yep, lesson learned!
+