add 2020 batch to index
[web/gag.com] / rockets / research / 2017-test-02.mdwn
1 # Test 2017-02 #
2
3 4 grain 54mm sorbitol motor burned on the test stand at
4 a Tripoli Colorado launch in Hartsel on 21 May 2017.
5
6 With a 13.250" liner, 8.9mm nozzle throat, buna-n o-rings, simulation says
7 this is a 39% J-597, 1050 Ns, with about a 1.5 sec burn
8
9 * Grain 2017-01-16, 189.1g gross, ?g net
10 * Grain 2017-01-04, 185.8g gross, ?g net
11 * Grain 2017-01-07, 186.7g gross, ?g net
12 * Grain 2017-01-15, 186.9g gross, ?g net
13
14 ## Results ##
15
16 We forgot to remove the protective stop, so no useful load cell data was
17 collected.  Pressure data looks fine, and shows a burn that's more regressive 
18 than expected.  There was significan slag accumulated on the forward closure 
19 and in the pressure line.  For the future, we'll pack grease in the forward
20 closure explicitly when building motors for test stand burns.
21
22 Flight data logged as TeleFireOne sn 3634, flight 3.
23